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清理机器人为大修减负

信息来源:jiqi.biz   时间: 2023-01-19  浏览次数:111

   12月11日,中国平煤神马控股集团帘子布公司原丝一厂12系列细旦丝检修现场,一个清理机器人20多分钟就把反应器清理干净。现场职工交口称赞。

  “有了这个反应器清理机器人,不仅降低检修工的劳动强度,保护职工的身体健康,工作效率也提高10多倍,给检修工作带来了便利。”机器人发明者、原丝一厂聚合技术员杨昆铭说。

  该公司的原丝系列设备每到一个周期就要进行一次大型检修。检修过程中清理反应器是安全风险大、耗时费力、又脏又累的一项工作。反应器为U型卧式圆筒槽,属于有限作业空间。在清理时,检修工需要佩戴专用防护服、防尘口罩、护目镜、护肘、护膝等,全程趴着作业两三个小时。

  杨昆铭开始琢磨如何改变这一清理方式。“刚开始,想设计一款手动机器人,但仍需检修工进入反应器操作。后来,想到能不能设计一个全自动无线机器人,来替代人工进行清理。”杨昆铭说。

  有了想法后,杨昆铭着手设计机器人,从实际工作出发寻找“金点子”。从创意到研发,他无数次画设计图,多次自费购买配件,反复打磨零件,自行组装调试。就这样,机器人有了雏形。

  为了测试机器人的效果,他带领攻关小组的杨鑫宇和王震,用废弃的铁皮桶箍了一个模拟的“反应器”,进行模拟操作。

  “一开始,为了打磨效果好,机器人转速较大,控制器频繁烧毁。后来,我们在机器人上装了一个电流表,测试转速达到600转/分钟时,控制器完好,解决了这一问题。”杨昆铭说。

  在测试过程中,遇到的最大难题就是打磨刷的选配和调试。最初选用的是三叶型打磨刷和拱形打磨刷,但在实验中发现这样的打磨刷没有伸缩性,力度小,打磨不掉铜沫;力度大,反应器内壁受损。

  通过在模拟测试中不断调整方案,他们最后给机器人定制了“一字型”打磨刷,既能实现360度自由旋转,保证打磨不留死角,又不会损伤反应器内壁。

  经过一个多月的模拟,杨昆铭团队根据测试的结果,一点点对机器人进行改进,让它和反应器越来越合拍,终于成了“成熟”的产品。

  他们还在机器人上安装了摄像头,实时监控机器人在反应器内打磨的效果,对没有清理干净的位置进行二次打磨。

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